前文,技術人員針對稱重皮帶機皮帶跑偏、稱重皮帶機主電機燒損、清掃系統故障堵煤、速度傳感器信號失真等問題提出了改造方案,改造后的設備有著怎樣的應用成果呢?本文我們便來分析分析它的應用成果: 一、改造投運后,運行效果顯明,沒有一次因設備問題影響中速磨運行,同比中速磨運行時間大幅提高,日制粉產量平均提高2583t。 二、對皮帶輸送系統改造完成后,皮帶跑偏問題得到了良好解決,因皮帶跑偏減少,皮帶磨損量下降,皮帶使用壽命也大幅提高,由原先的6個月,提高到改造后12個月,既減少了停機時間,也節省了材料費用。 三、稱重皮帶機電機改造投運后,減速電機運行溫度由改造前平均62℃降低到了目前的44℃,電機年平均更換1臺。 四、將清掃鏈條中間支承的法蘭式圓盤改造成鏈輪后,沒有發生鏈條脫落、卡死而造成清掃系統停機現象。清掃電機運行間隔調整后,落料清理比較及時,同時因皮帶跑偏問題解決后,落料大大減少,有益于增進鏈條和電機的使用壽命。 五、速度傳感器外移后,速度信號相當穩定,有益解決因測速輥堵塞而到至速度信號失真的問題,并方便了日常點檢和維修,故障停機率大幅降低。 總的來說,經過一系列改造后,密閉稱重皮帶機故障率大幅降低,同比中速磨運行時間大幅提高,提高了制粉量,滿足了高爐的進一步高煤比的需要。